泰鋼不銹鋼退火酸洗線釋放產能提升效益
無錫不銹鋼退火酸洗線受外圍市場及裝備水平的影響,自投產以來一直未能達產達效,成為了制約集團公司發展的瓶頸,如何進一步提升退火酸洗線的效能,發揮不銹鋼產業優勢,釋放產能最大化提升效益,成為了不銹鋼軋鋼廠工作的重中之重。
重點攻關,分步實施,穩步推進。
針對退火酸洗線暴露出的設備、工藝、質量方面的現狀。不銹鋼軋鋼廠一班人深入分析研究,對比差距成立了以廠長為組長的“優化創新攻堅小組”,同時嚴格本著先急后緩、分步實施、穩步推進的原則將一期排查出的9大系列35項問題點制定了攻關方案與節點計劃,明確時間節點和小組成員的職責及任務分工,同時每周六作為項目推進調度匯報會雷打不動,結合攻堅過程中出現的困難及時調度協調,以利再戰,促進了攻關的效果和進度。
在攻關過程中,所有責任人員凝心聚力,各專業口分工協作不分你我,打破原有思維定式,不斷接受新生技術,對比原有設計參數的基礎上自行核算設計圖紙要求,召開專題分析會等不斷實驗總結改進,使設備精度與工藝流程不斷得以完善,并且本著“請進來”的原則,先后與國內外企業進行交流,開拓了視野,提升了認知的能力。經過一系列的攻關與改進,突出制約質量和產能提升的酸洗刷輥、破鱗機延伸率、拋丸運轉效率等主要問題點得到了進一步解決,為退火酸洗線進一步達產達效奠定了堅實的基礎。
推行標準化管理,固化攻關效果。
俗話說“兵馬未動、糧草先行”。為切實進一步完善以產品標準為核心的標準體系,保證產品質量的穩步提升和生產效率的提高。不銹鋼軋鋼廠結合退火酸洗線的攻堅工作,果斷提出了推行“標準化管理,精細化操作”的管理理念,學標準、用標準,使各項工作逐步向集約化轉型。技術專業口針對原有的工藝操作標準和技術要求,結合35個攻關項目的開展實施,進行分析優化。先后完善了13個崗位的控制參數和控制標準,并對與質量提升重點相關的刷輥的電流與轉速、酸洗板粗糙度、鋼帶延伸率等數據進行管理分析,形成了作業標準化。設備專業口主要結合重點設備的裝配精度、更換調整標準等進行系統研究匯總,重新梳理完善形成了點檢定修新標準。該廠同時還加強了對標準的培訓學習與考核,真正使職工學以致用,學用結合,規范化操作,標準化作業。
提素質、提效能、降成本。
責任明確化帶來的是整齊劃一的工作作風,良好的工作作風是促進各項工作執行力的關鍵。為了緊跟廠部思路,酸洗車間也不斷從自身出發,提素質強筋骨,比學比干比擔當,促進了各項工作的有序開展。首先他們結合勞動競賽的開展,制定完善了車間基礎項目管理、青年團員突擊隊、學用標準先進個人、最負責任調度長(作業長)、優秀操盤手等一系列提質增效的正激勵措施和項目,以此來促進提高了職工參與熱情和素質作風的轉變。在四十幾度的環境下,青年突擊隊不怕臟累熱,主動承擔起拋丸粒清理工作;在急難險重的工作任務面前黨員、骨干以身作則沖鋒在前;在革新改造工作中,職工積極建言獻策,出主意想辦法,實干巧干,共提出創新優化項目10余項,申報技術專利1項,合理化建議30余條。
隨著一系列工作的穩步推進,退火酸洗線各項工作取得了階段性的突破,7月份順利完成公司既定產量目標計劃,400系列降級率比計劃降低1.41%,線狀鐵皮殘留比計劃降低1.36%。