超低碳鋼熱軋板卷渣的控制措施
卷渣是超低碳鋼熱軋板卷表面主要缺陷之一,缺陷宏觀形貌總體呈黑色或黑白色相間的線條狀,與基體顏色區別明顯,沿軋制方向斷續分布,長度不等,短約10cm,長可達1m,寬度約1~3mm,常伴有翹皮缺陷。
該類缺陷主要由連鑄過程中結晶器保護渣的卷入造成。并且發現頭坯、換水口坯及尾坯卷渣發生率明顯高于正常坯;當液位波動大于±3mm時,卷渣缺陷率提高50%;當過熱度過低時,夾雜缺陷率增加。相關控制措施是:
1、采用火焰清理
根據缺陷發生的規律,對頭坯、換水口坯以及液位波動坯等非穩態坯進行火焰清理或人工清角處理,可明顯提高熱軋卷表面質量。
2、頂渣改質
連鑄工序的浸入式水口(SEN)側孔容易形成結瘤物,主要是高氧化性的鋼包頂渣所致,從而擾亂結晶器的流場。需要增加SEN浸入深度,控制頂渣的氧化性,使渣中氧化鐵小于8%,提高鋼水純度。
3、優化非穩態控制
主要從中間包開澆控制如快漲拉速、中間包充氬、開澆渣加入,減少粘結報警次數如調整結晶器保護渣和優化結晶器振動等方式,尾坯質量優化和換水口坯質量優化,合理控制非穩態澆注期間的拉速等。
4、液位波動控制
適當增加水口傾角可以有效減小液面波動。還可以通過控制拉速、增加水口浸入深度、優化水口形狀、優化三路氬氣、管理設備等降低液面波動。
5、吹氬量控制
結晶器內吹入氣泡是為了防止水口堵塞,但是吹入的氣泡會在鋼/渣界面破裂,形成泡沫渣。這種泡沫渣較易被卷入鋼液之中。需要合理地控制氬氣流量,在不增加水口堵塞的情況下,盡量降低氬氣流量,將氬氣流量降低到15L/min。
6、提高過熱度
過熱度是連鑄過程中的重要的參數,當過熱度提高至30℃以上時,夾雜缺陷率可降低30%左右。
7、優化保護渣性能
保護渣的黏度較小,液渣就會被鋼流卷入結晶器中,要減小保護渣卷入的傾向,可以通過提高保護渣的粘度來實現,將保護渣黏度提高到0.5Pa?s。